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法因公司兩臺DD25/2型深孔鉆床研制成功 |
發(fā)布日期:2010-08-19 14:59:09 來源:傲立機床網(wǎng) 瀏覽: |
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日前,法因公司兩臺DD25/2型深孔鉆床在東方鍋爐順利通過驗收。應(yīng)東鍋的要求,該機床不僅滿足了鉆入面孔距誤差小于0.05mm的高要求,而且鉆孔精度比之前的0.1/100mm提高了一倍多,樹立了法因牌深孔鉆在行業(yè)內(nèi)新的標高。
然而從04年的立項,到今天的成功投放市場,法因公司深孔鉆的研制工作并非一帆風順,在從蛹到蝶的轉(zhuǎn)變中,它不免也經(jīng)歷了破繭而出的陣痛,而這陣痛,恰恰就在于六年間它的持續(xù)改進之路。
近幾年我國核電事業(yè)快速發(fā)展,對核電設(shè)備上孔的加工精度提出了更高的要求,由于普通機床很難達到其要求,專用設(shè)備深孔鉆因此擁有了廣闊的市場前景。據(jù)法因公司技術(shù)人員介紹,深孔鉆是機械制造行業(yè)中用于深孔(孔深與孔徑之比大于5的孔)加工的高精度數(shù)控機床,需要解決刀具冷卻、排屑以及孔的直線度等方面的難題,由于國外的技術(shù)已經(jīng)比較成熟,近幾年市場占有率較高,國內(nèi)替代進口的產(chǎn)品并不多見。2003年法因公司有意在深孔鉆方面大膽試水,并在公司高層的倡導(dǎo)下成立了專門的技術(shù)攻關(guān)小組。
04年3月,由顧申玉總工程師帶頭主持設(shè)計的DD40/2型深孔鉆圖紙,歷經(jīng)一年的努力得以完成,雖然當時有層層難題擺在了項目組的面前,但法因公司的深孔鉆研制工作畢竟邁出了可喜的一步。“當時這臺設(shè)備與公司的主營產(chǎn)品偏離較遠,尚無客戶訂購。在沒有訂單的情況下,是否要投入大量人力、物力、財力進行試制,成為我們項目組面臨的一道難題!睉浖爱敃r的情境,參與深孔鉆項目的人員仍然歷歷在目。
就在項目組猶豫不決之時,董事會果斷決策:公司上下全力支持試制深孔鉆產(chǎn)品,這無疑給項目組注入了強心針,事實證明,有了各部門的全力協(xié)助,法因第一臺深孔鉆的試制工作比預(yù)想中提速許多。可是由于是首次試制,沒有經(jīng)驗可供借鑒,“過河”過程中還是遇到了許多盲區(qū),DD40/2在調(diào)試階段出現(xiàn)了一系列問題:在機械方面,密封圈漏油,導(dǎo)向套頂不出,排屑通道不暢,鉆桿夾持不牢,排屑器堆積鐵屑,鉆頭使用壽命短,鉆孔質(zhì)量差;在電氣方面,定位不準,程序加工順序混亂;在液壓方面,液壓泵磨損過快,回油泵回抽不及時,油溫過高等。
面對如此多的問題,董事會親自組織項目組設(shè)計人員召開技術(shù)研討會,分析原因,研究對策,制定改進方案。改進方案確定后,項目組機械、電器、液壓各類設(shè)計人員各司其職,協(xié)作攻關(guān),經(jīng)過不懈努力,有效的改進了設(shè)備出現(xiàn)的各種問題,使機床得以順利運轉(zhuǎn)。更讓人興奮的是,在設(shè)備試車的過程中,有客戶向DD40/2深孔鉆拋來了橄欖枝,直接訂購了該產(chǎn)品,法因公司第一臺深孔鉆順利打入市場!
法因的第一臺深孔鉆基本滿足了化工行業(yè)冷凝器板加工的市場要求,受到了客戶好評。隨之而來的設(shè)備訂單逐漸增多,客戶對設(shè)備的要求也逐步提高。公司深孔鉆項目組在第一臺DD40/2型產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,設(shè)計開發(fā)了DD40A/2型產(chǎn)品,新產(chǎn)品使用BTA鉆進行加工,并進一步改進了導(dǎo)向部分的結(jié)構(gòu),消除了此部分的累積誤差及間隙過大的問題,使機床的加工精度得到了有效提高,使用性能得到優(yōu)化。
2008年,隨著大型國有集團東方鍋爐股份有限公司的垂青,法因數(shù)控在深孔鉆方面的設(shè)計開發(fā)水平出現(xiàn)了一個新的轉(zhuǎn)折點。8月份,東鍋依照其進口同類深孔鉆的參數(shù)和性能,要求法因公司制作兩臺DD25/2,作為我國大型發(fā)電設(shè)備制造和出口基地之一,東鍋除了各項幾何精度要求較高之外,更是對鉆入面的孔距提出了誤差不超過0.05mm的高要求,這遠遠高于公司之前研發(fā)的深孔鉆產(chǎn)品。為了滿足客戶要求,項目組對原有深孔鉆產(chǎn)品進行了比較大的改動:將立柱、工作臺、立板等大型件改為鑄件,以提高機床的剛性及穩(wěn)定性;在各個數(shù)控軸增加光柵尺,采用閉環(huán)控制,以大幅提高機床定位精度;導(dǎo)向部分采用更嚴格的公差控制,減小配合件之間的間隙,同時加寬導(dǎo)向部分的滑板,以此提高此部分的剛性;改進機床各部分同軸度的檢測方式,消除零件的累積誤差,有效提高了機床關(guān)鍵部位的裝配精度;改進密封圈部分的結(jié)構(gòu),以加強對鉆桿的支撐剛性;改進鉆桿的夾持方式,在完全解決了夾持不牢的問題的同時,還大幅提高了夾持鉆桿的回轉(zhuǎn)精度;將主軸軸承的潤滑方式由稀油潤滑改為油脂潤滑,主軸箱的密封方式也有了很大的改進,成功解決了主軸高速運轉(zhuǎn)時溫升過高的問題;改進排屑方式,改善了排屑情況;冷卻泵由齒輪泵改為螺桿泵,在大幅降低機床噪聲的同時提高了穩(wěn)定性,并通過使用可調(diào)變頻電機,增加對冷卻液流量的實時調(diào)節(jié)功能,使流量的調(diào)節(jié)更方便也更有效。
法因技術(shù)部長王福軍表示,“通過向顧總等有著豐富設(shè)計經(jīng)驗的老專家請教,向一線資深工藝和裝配人員咨詢,以及電氣、機械、液壓等技術(shù)部門的精誠合作,經(jīng)過改良后的DD25/2深孔鉆性能日臻完善,部件布局更加合理!睎|鍋在驗收設(shè)備時發(fā)現(xiàn),DD25/2完全滿足了其當初要求的孔距誤差小于0.05mm,而且在鉆孔的直線度方面,也比之前0.1/100mm的精度提高了一倍多,“這大大超出了我們的期望值!庇浾咧码姈|鍋時,項目經(jīng)理如是說。
DD25/2的研制成功給了法因人很大的鼓舞,同時也為日后的開發(fā)工作提供了某些啟發(fā),法因公司并沒有就此止步,而是在此基礎(chǔ)上陸續(xù)開發(fā)出DD50/2和DD40B/2型產(chǎn)品,機床精度和穩(wěn)定性均達到國內(nèi)領(lǐng)先水平,適合在鍋爐和核電行業(yè)推廣使用。 |
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